石灰投加系統(tǒng)的改造
摘? 要:分析了石灰投加系統(tǒng)存在問題的原因,重新設(shè)計了溶液池、吸液池、攪拌器、翻越沉淀楷及管路系統(tǒng)等。用自制的攬拌器替代原進口的攪拌器,選用國產(chǎn)的離心泵替代原進口的計量泵,實施后取得了成功,并帶來可觀的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:水廠;石灰投加系統(tǒng);吸液池;攪拌器;泵;改造
石灰投加系統(tǒng)是水廠處理水質(zhì)的關(guān)鍵投加系統(tǒng)。國家(生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定生活飲用水中的pH值為6.5~8.5。深圳市的水源來自廣東的東江,pH值常年偏低。此外,原水經(jīng)投加混凝劑和加氯消毒后,水的pH值一般還會進一步降低。為此,必須利用石灰投加系統(tǒng)投加的石灰乳來調(diào)節(jié)水的堿度。
1改造前石灰投加系統(tǒng)狀況
圖1是原石灰投加系統(tǒng)示意圖,其中系統(tǒng)中攪拌部分主要結(jié)構(gòu)示意圖見圖2。干投機將干石灰送入溶液池,與同時由進水流量計與閥門控制其流量的自來水相混合,經(jīng)攪拌后流入吸液池,在吸液池內(nèi)被充分?jǐn)嚢韬蟮氖胰橛捎嬃勘盟椭粱旌铣?。該系統(tǒng)使用中,出現(xiàn)了許多問題,使石灰投加系統(tǒng)的正常運行常被中斷,干擾了混凝沉淀反應(yīng)的進行,影響水質(zhì),降低了供水水質(zhì)的可靠性。
改造前石灰投加系統(tǒng)主要存在以下缺點:
(1)溶液池和吸液池采用玻璃鋼制成,并且材料單薄。攪拌器運行中,受沖擊力的影響,使分別安裝在溶液池和吸液池蓋上的攪拌器機座長年處于振動狀態(tài),加上吸液池上的攪拌器是裝在半邊蓋子上,其運行時的振動更為明顯。
(2)受振動的影響,吸液池側(cè)面出現(xiàn)了裂縫,致使石灰水外滲。
(3)溶液池及吸液池上安裝的攪拌器為美國進口產(chǎn)品。由于振動的作用,固定軸承支架的螺絲斜面間的摩擦阻力減少,固定螺絲逐漸松脫,接著是軸承架脫位、軸承損壞、攪拌軸彎曲。同時,受沖擊力變大的影響,電機也出現(xiàn)了異常響聲,對環(huán)境造成一定的噪音污染。由于零配件無法購買,嚴(yán)重影響了設(shè)備的正常運行。
(4)由于石灰質(zhì)量不穩(wěn)定,能生產(chǎn)性能優(yōu)、質(zhì)量穩(wěn)定的石灰廠家稀少。石灰中不溶于水的雜質(zhì)較多,經(jīng)常堵塞計量泵。計量泵堵塞后,使得計量泵的隔膜十分容易破裂。通常一個月左右就需更換1片隔膜。因計量泵為德國引進的設(shè)備,進口每片隔膜需3000元人民幣。另外,石灰乳也易在計量泵的液力端結(jié)晶,致使液力端的進出口單向球閥與閥座無法貼合,嚴(yán)重影響了計量泵的正常工作。
(5)計量泵的吸水管和壓水管布置交錯復(fù)雜,加上管徑太小,使石灰乳的雜質(zhì)易沉積于管道內(nèi)。
(6)由于輸送石灰乳的PVC管道太長,約120m,清理人員清除沉積于管道內(nèi)的雜質(zhì)時,需鋸PVC管,用鐵鉤及高壓水來清除雜質(zhì)。工作勞動強度大、工期長。
2改造的主要內(nèi)容
針對改造前石灰投加系統(tǒng)存在的問題,我們于1999~2003年間分別對該系統(tǒng)進行了改造。圖三是改造后的石灰投加系統(tǒng)示意圖,其中改造后系統(tǒng)中攪拌部分主要結(jié)構(gòu)示意圖。
2.1設(shè)計、砌筑溶液池及吸液池
設(shè)計了圖4所示的溶液池及吸液池。溶液池和吸液池采用磚塊和混凝土砌筑,池體的內(nèi)外表面均貼上了瓷片。這樣不僅池體堅固、美觀,而且兩池的連通孔不會積雜質(zhì)。
2.2設(shè)計石灰攪拌器
為解決進口設(shè)備的配件缺乏問題,決定自行設(shè)計攪拌器。以下舉例吸液池上的攪拌器的設(shè)計計算:
(1)設(shè)計數(shù)據(jù)
吸液池直徑D=1.5m。
(2)攪拌器選用及主要參數(shù)選用槳式攪拌器;
攪拌器外緣線速度V=1.5~3,取V=3m/s;
攪拌器直徑d=(1/3~2/3)D=0.5~1;取d=0.6m;
攪拌器距池底高度H6=(0.5~0.75) d = 0.3~0.45,取H6=0.3m;
攪拌器槳葉數(shù)Z=2片;
攪拌器寬度b=(0.1~0.25) d=0.06~0.15,取b=0.06m;
攪拌器層數(shù)e=H/D=0.72 /1.5≤1.2~1.3,取e=1
攪拌器轉(zhuǎn)速n=60V/7πd=60(1.5~3)/7rd=47.75~95.49r/min,取n=82r/min;
攪拌器旋轉(zhuǎn)角速度ω=2V/d =24rad/s;
計算攪拌功率N=C3×rω3ZebR4/408g =0.4975~1.243kW;
式中C3一阻力系數(shù),C3–≈0.2~0.5;
r一溶液容重,kg/m3;
ω一攪拌器旋轉(zhuǎn)角速度,ω=2V/d, rad/s;
Z一攪拌器槳葉數(shù),片;
e一攪拌器層數(shù);
b一攪拌器槳葉寬度,m;
R一攪拌器半徑,m;
g一重力加速度9.81,m/s2。
(3)擺線針輪減速電動機的選用
選用JXJ0一17一0.55擺線針輪減速電動機,功率為0.55kW,輸出轉(zhuǎn)速為82r/min。
2.3安裝攪拌器
利用槽鋼作為支撐件,按W4分別將自行設(shè)計并自制的攪拌器裝于溶液池和吸液池上。
2.4更換計量泵
將原參數(shù)Q=3000 L/h,H=30m的3臺計量泵(2用1備)換成參數(shù)Q=50m3/h,H= 8m的2臺國產(chǎn)離心泵(1用1備)。國產(chǎn)離心泵具有價格低、維修方便、配件供應(yīng)快捷等優(yōu)勢。
2.5布置離心泵機組
在保證設(shè)備運行安全,安裝與維護方便,管道短、順直、管件少的原則下重新布置離心泵機組。吸液管管徑由原來的DN50改為DN100,壓液管管徑由原來的DN50改為DN80。同時,在壓液管上增加了沖洗管道沉積物的機構(gòu)。
2.6更換輸液管
將約120m長的石灰乳輸液管更換為PVC鋼絲增強軟管,管徑由原來的DN50改為DN80。清洗時,先用木榔頭振動PVC鋼絲增強軟管外壁,待軟管內(nèi)壁的沉積物被振松后,再開啟輸送石灰乳的離心泵將沉積物沖走。這種方法清洗方便、工期短。
2.7設(shè)計翻越沉淀糟
為防止清洗石灰投加系統(tǒng)后排放液中的固體雜質(zhì)流入排水管,進而造成排水管的堵塞問題,設(shè)計了圖5所示的翻越槽:用磚和混凝土砌于環(huán)300的排污管道前,這樣流入翻越沉淀槽的石灰固體雜質(zhì)依靠重力作用沉下來,上層較清的清水通過排水管排出。
3改造效果
(1)原從美國進口每臺攪拌器的價格為1.9萬元,而自行設(shè)計并自制的攪拌器的價格僅為每臺0.1801萬元。自從對原石灰投加系統(tǒng)改造后,攪拌器運行平穩(wěn),故障率大大降低,約平均2年換一次減速機中的軸承即可,軸承購置費用約80元。
(2)國產(chǎn)的離心泵在實際使用中效果很好,使用3年后僅換過一次軸承。通過換泵,既大大減少了檢修人員的工作量,又從根本上解決了設(shè)備備件的問題。與進口設(shè)備相比,替代設(shè)備成本低廉,離心泵的每臺購置成本為0.37萬元,購置2臺共花0.74萬元,而改造前每年購買進口計量泵上的隔膜需花4.2萬元。由此可見,2個多月即可收回購置離心泵的成本。
(3)石灰投加系統(tǒng)改造后,經(jīng)使用觀察,吸液管、壓液管及輸液管的積物量大大減少,并且清洗方便迅速。
(4) DN300的排水管前增加自行設(shè)計的翻越沉淀槽后,沉淀雜質(zhì)的效果非常好。