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工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)降耗減排綜述

隨著我國(guó)工業(yè)的迅猛發(fā)展,水資源問題、能源問題和污水排放問題日益突出,為保護(hù)生態(tài)環(huán)境,國(guó)家制定了一系列節(jié)能、節(jié)水、減排的政策、法規(guī),督促工業(yè)企業(yè)進(jìn)行降耗減排。

循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是工業(yè)生產(chǎn)中的重要組成部分,也是水耗、能耗較高的部分,如循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的用水量占整個(gè)工業(yè)用水量的70%~80%;又如某內(nèi)陸核電廠僅循環(huán)水泵耗電量就占廠用電量的20%~30%。因此,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的降耗減排對(duì)工業(yè)的降耗減排意義重大。

筆者分別從優(yōu)化循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、污水深度處理回用以及冷卻水余熱回收等方面介紹了近年來國(guó)內(nèi)工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的降耗減排措施,舉例說明了工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的降耗減排對(duì)于保護(hù)生態(tài)環(huán)境、降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的巨大作用。

1、優(yōu)化循環(huán)冷卻水系統(tǒng)

優(yōu)化循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是工業(yè)企業(yè)降耗減排的有效途徑,主要包括:優(yōu)化水質(zhì)穩(wěn)定處理,系統(tǒng)清洗、預(yù)膜,在線監(jiān)測(cè)控制以及優(yōu)化冷卻水塔和水泵等。

1.1、優(yōu)化水質(zhì)穩(wěn)定處理

水質(zhì)穩(wěn)定處理是提高循環(huán)冷卻水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)的常用方法,主要包括阻垢、緩蝕和殺生處理,可分為化學(xué)法和物理法?;瘜W(xué)法主要指向循環(huán)冷卻水中投加阻垢劑、緩蝕劑和殺菌劑等水質(zhì)穩(wěn)定劑、加酸處理,以及軟化處理(離子交換、石灰軟化)等;物理法主要有膠球擦洗、旁流過濾(包括膜過濾),也有嘗試?yán)秒?、磁、超聲和光等手段處理冷卻水,如電磁阻垢技術(shù)、靜電水處理技術(shù)、超聲波技術(shù)等。有時(shí)聯(lián)合運(yùn)用兩類方法,以改善循環(huán)水水質(zhì)、提高系統(tǒng)的濃縮倍數(shù)。

目前多采用設(shè)計(jì)合成、改性、復(fù)配等方法獲取高效水質(zhì)穩(wěn)定劑,同時(shí)為減少循環(huán)冷卻水排水中的磷含量,一般選用低磷或無磷藥劑。水質(zhì)穩(wěn)定劑的使用效果取決于藥劑本身的性能、冷卻水的水質(zhì)特點(diǎn)、系統(tǒng)的運(yùn)行工況等諸多因素,因此一般需要先對(duì)工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研,再通過實(shí)驗(yàn)室靜態(tài)研究(靜態(tài)阻垢、防腐、殺菌試驗(yàn))和動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn),對(duì)水質(zhì)穩(wěn)定劑進(jìn)行初步的評(píng)價(jià)和篩選,最后通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證藥劑的可行性。

化學(xué)法具有一定的弊端,如加藥過程相對(duì)復(fù)雜、系統(tǒng)排水中的殘留藥劑污染環(huán)境等,而物理處理技術(shù)不添加化學(xué)藥劑,可同時(shí)進(jìn)行阻垢、緩蝕、殺菌,國(guó)內(nèi)已有一些企業(yè)嘗試應(yīng)用,并取得了一定的效果。

表 1列舉了工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)優(yōu)化水質(zhì)穩(wěn)定處理的一些實(shí)例。

表 1?循環(huán)冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)穩(wěn)定處理優(yōu)化實(shí)例

企業(yè) 優(yōu)化水質(zhì)穩(wěn)定處理 效益
烏石化公司 采用篩選出的PAPEMP系水處理配方 系統(tǒng)濃縮倍數(shù)由4提高到5以上,年減少排污量7 008 m3;半年減少緩蝕阻垢藥劑用量0.5 t,減少了磷的排放量
鳳臺(tái)發(fā)電廠 采用篩選出的環(huán)保緩蝕阻垢劑HZ80BZN 濃縮倍數(shù)由2~3提高至3~4;減少了系統(tǒng)磷含量和殺菌劑用量
石家莊開發(fā)區(qū)德賽化工有限公司 pH調(diào)節(jié)法高濃縮倍數(shù)運(yùn)行技術(shù)和水處理專用藥劑 年節(jié)水超50萬t
山西潞安碳?xì)淠茉从邢薰?/td> 采用高濃縮倍率水處理成套技術(shù)(緩蝕阻垢劑、殺菌劑綜合應(yīng)用技術(shù),自動(dòng)加藥控制) 濃縮倍數(shù)由3提高至5,年減少新鮮水37萬t、節(jié)省新鮮水費(fèi)185萬元
武鋼制氧公司 采用電化學(xué)技術(shù)取代傳統(tǒng)的化學(xué)加藥處理 年節(jié)約新鮮水約17萬t、節(jié)約運(yùn)行成本約10萬元;解決藥劑排放的環(huán)保問題
安鋼永通公司 改進(jìn)循環(huán)水處理方式、加裝旁通過濾器、優(yōu)化用水等 機(jī)組熱耗率平均值由15 310 kJ/(kW·h)降至14 470 kJ/(kW·h)
山鋼股份能源動(dòng)力廠化水車間 利用軟化水系統(tǒng)富余生產(chǎn)能力軟化部分冷卻水補(bǔ)充水 濃縮倍數(shù)由2.5提高至4.5,年節(jié)水24萬t
燕化公司水氣中心六供水車間 旁濾系統(tǒng)用ASF智能型精密過濾器替代原重力式無閥濾池 年節(jié)約補(bǔ)水成本約26.22萬元、藥劑成本約11.20萬元

由表1可知,運(yùn)用高效環(huán)保的水質(zhì)穩(wěn)定劑、新型環(huán)保物理技術(shù)以及高效旁濾等措施,可以提高系統(tǒng)的濃縮倍數(shù)、節(jié)水減排、降低運(yùn)行成本,有利于保障系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,同時(shí)減輕對(duì)環(huán)境的危害。

1.2、系統(tǒng)的清洗、預(yù)膜

無論是新建的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)還是已運(yùn)行一段時(shí)間的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)均需要進(jìn)行清洗、預(yù)膜處理。對(duì)于新系統(tǒng),設(shè)備和管道在生產(chǎn)、安裝過程中可能會(huì)有一些碎片、油污、灰塵、銹蝕等沉積物,而老系統(tǒng)投運(yùn)一段時(shí)間后,可能會(huì)由于結(jié)垢、腐蝕和微生物繁殖產(chǎn)生一些污垢,這些物質(zhì)將會(huì)惡化水質(zhì),降低換熱器的換熱效率,造成管道堵塞、系統(tǒng)泄漏等,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全運(yùn)行。清洗的目的是為了清除設(shè)備和管道中的污垢,預(yù)膜一般在系統(tǒng)清洗后進(jìn)行,目的是使清洗后的金屬表面能形成一層均勻致密的保護(hù)膜,防止腐蝕。

清洗一般包括物理清洗和化學(xué)清洗,預(yù)膜一般采用具有緩蝕效果的預(yù)膜劑處理金屬表面。兩者密切相關(guān),相輔相成。

長(zhǎng)期的工程經(jīng)驗(yàn)表明,清洗和預(yù)膜是延長(zhǎng)設(shè)備壽命、保障循環(huán)冷卻水系統(tǒng)長(zhǎng)期高效運(yùn)行的一項(xiàng)重要措施,也對(duì)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)節(jié)水節(jié)能有著重要影響。

為獲得良好的清洗預(yù)膜效果,清洗預(yù)膜方案的設(shè)計(jì)需要充分考慮污垢的成分以及系統(tǒng)本身的特點(diǎn),如水質(zhì)、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)等。如韓啟飛采用靜態(tài)腐蝕試驗(yàn)研制出了適合以地下水為補(bǔ)充水的循環(huán)冷卻水系統(tǒng)低磷預(yù)膜劑TS-52805A,將其應(yīng)用于榆林某煉油廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng),效果良好。楊喻等通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)垢樣的分析和一系列評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)篩選出TS-271清洗劑,并應(yīng)用于石家莊某公司循環(huán)冷卻水系統(tǒng)停車檢修期間的清洗預(yù)膜中,現(xiàn)場(chǎng)清洗預(yù)膜效果良好。

新疆中泰化學(xué)股份有限公司山西事業(yè)部聚氯乙烯裝置循環(huán)冷卻水系統(tǒng)經(jīng)過在線化學(xué)清洗預(yù)膜,換熱設(shè)備表面90%附著垢被去除,超溫超壓現(xiàn)象消除,增加了聚合反應(yīng)的釜次,從而增加產(chǎn)量20t,年增加利潤(rùn)36萬元,同時(shí)大幅度降低了系統(tǒng)的運(yùn)行電耗和水耗。徐塘發(fā)電公司4號(hào)機(jī)組循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不停機(jī)在線清洗預(yù)膜后,凝汽器背壓下降0.054kPa,節(jié)約煤耗0.1944 g/(kW·h),每年可節(jié)約煤耗費(fèi)用60萬元、檢修費(fèi)用20萬元。

1.3、在線監(jiān)測(cè)控制

工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的水量大、流程長(zhǎng),建立在線監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運(yùn)行情況,減少現(xiàn)場(chǎng)工作人員手工分析的工作量,解決人工分析的滯后性和片面性;可準(zhǔn)確控制系統(tǒng)的加藥量,穩(wěn)定冷卻水水質(zhì),減少系統(tǒng)的結(jié)垢和腐蝕,避免過量藥劑的浪費(fèi);同時(shí)便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的異常,迅速處理事故,避免處理不及時(shí)造成冷卻水的大置換排放損失與污水排放危害,因此建立循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在線監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)是節(jié)水節(jié)能、經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行的重要保障。

如孫墨杰等采用C8051F020微控制器研制了工業(yè)循環(huán)冷卻水水質(zhì)穩(wěn)定性的在線監(jiān)測(cè)裝置,并在神華國(guó)華三河發(fā)電有限責(zé)任公司正式投入,該裝置可實(shí)時(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)冷卻水的腐蝕結(jié)垢傾向。曹生現(xiàn)等開發(fā)了一種新型循環(huán)冷卻水處理在線監(jiān)控評(píng)價(jià)設(shè)備,應(yīng)用于山東兗礦集團(tuán)興隆莊電廠1號(hào)機(jī)組,可實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)水處理加藥方案,有效抑制污垢、減輕腐蝕,系統(tǒng)的濃縮倍數(shù)由2提高至4。天津國(guó)電津能熱電有限公司2臺(tái)330MW機(jī)組實(shí)施火電機(jī)組循環(huán)冷卻水節(jié)能自動(dòng)控制后,年節(jié)電732.37萬kW·h、節(jié)省標(biāo)煤量2 490 t,年減少CO2排放量6 486 t、粉塵排放量3.68t。兗礦集團(tuán)有限公司煤化分公司采用信息化控制循環(huán)水污染物濃度,消除換熱設(shè)備泄漏事故3次,節(jié)約600萬元停車維修費(fèi)用,冷卻水利用率由75%提高至97%,每小時(shí)總排污染物達(dá)標(biāo)率由85%提高到98%,年減少COD排放量86t、節(jié)約排污費(fèi)用10萬元,并消除了安全隱患。黃春等設(shè)計(jì)了多參數(shù)監(jiān)測(cè)的新型循環(huán)冷卻水智能加藥系統(tǒng)替換傳統(tǒng)加藥方式,藥劑費(fèi)用下降25%,能耗降低20%,水資源節(jié)約31%,每年節(jié)省225萬元。

1.4、優(yōu)化冷卻水塔和水泵

冷卻水塔和水泵是循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的重要組成部分,通過采用水輪機(jī)技術(shù)、水泵變頻調(diào)速控制技術(shù)以及優(yōu)化改造冷卻水塔等措施,可以顯著降低系統(tǒng)的水耗、能耗。

如烏魯木齊某煉油廠原逆流式填料冷卻塔風(fēng)阻大、冷卻效果差、運(yùn)行費(fèi)用高且污堵現(xiàn)象嚴(yán)重,將其改造成無填料噴霧冷卻塔,同時(shí)利用冷卻水噴淋前的剩余能量驅(qū)動(dòng)冷卻塔水動(dòng)力風(fēng)機(jī)替代原電驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī),使系統(tǒng)阻力降低46%,風(fēng)機(jī)節(jié)電100%,年平均節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用12.4萬元。中海石油化學(xué)股份有限公司一期循環(huán)冷卻水系統(tǒng)將原橫流冷卻塔改造為逆流塔,并合理配置配水系統(tǒng)和收水系統(tǒng),年節(jié)電143.68萬kW·h、節(jié)水29 568 m3。新鋼公司第一動(dòng)力廠采用水泵變頻技術(shù),使水泵機(jī)組運(yùn)行節(jié)能46%,年節(jié)約電費(fèi)93萬元。

2、污水深度處理回用

污水回用循環(huán)冷卻水系統(tǒng)已經(jīng)成為目前解決水資源供求矛盾的重要舉措,一方面可以節(jié)約水資源,實(shí)現(xiàn)水資源的回收利用,另一方面可有效減輕污水排放危害環(huán)境,并在一定程度上降低循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運(yùn)行成本,同時(shí)有助于企業(yè)樹立良好的社會(huì)形象,因而具有重大的社會(huì)、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益,是國(guó)內(nèi)研究的一大熱點(diǎn)。

目前國(guó)內(nèi)已有不少企業(yè)采用中水作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的補(bǔ)水水源。中水也稱再生水,其水質(zhì)介于污水與自來水之間,指生活和工業(yè)污水經(jīng)過一定的技術(shù)處理后達(dá)到例如《循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(HG/T3923—2007)等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的非飲用水,可回用于水質(zhì)要求不高的場(chǎng)合,如城市景觀、農(nóng)業(yè)灌溉、工業(yè)循環(huán)冷卻水等。中水量大、集中,受氣候條件、洪枯水期等因素影響小,但中水中的懸浮物、含鹽量、有機(jī)物等含量較高,微生物的種群復(fù)雜,堿度和硬度較高,回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)時(shí)將加劇系統(tǒng)的結(jié)垢、腐蝕與微生物滋生,嚴(yán)重威脅系統(tǒng)的安全,因此中水回用前必須進(jìn)行深度處理。中水深度處理技術(shù)主要包括過濾、石灰軟化、吸附氧化、曝氣生化、離子交換、膜處理等。深度處理工藝的設(shè)計(jì)需要充分考慮中水的水質(zhì)水量、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的水質(zhì)要求、濃縮倍率、系統(tǒng)材質(zhì)與結(jié)構(gòu)等實(shí)際條件,借鑒類似工程的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)或模擬試驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合比較,以確定經(jīng)濟(jì)高效的中水深度處理方案,同時(shí)配合有效的阻垢、緩蝕、殺生措施,確保系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

其他污水,如工業(yè)生產(chǎn)廢水、循環(huán)冷卻水排污水和廠區(qū)生活污水等,經(jīng)合適的深度處理工藝也可回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。

表2列舉了一些污水回用循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的工程實(shí)例。

表 2?污水回用循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的工程實(shí)例

污水 處理回用工藝 效益
長(zhǎng)春市北郊污水處理廠二級(jí)處理站出水 石灰混凝澄清+過濾+殺菌+消毒 年節(jié)約水庫(kù)用水約500萬t、節(jié)約水費(fèi)超300萬元
城鎮(zhèn)污水處理廠二級(jí)出水 曝氣生物過濾(BAF)+高效纖維過濾+消毒 年節(jié)水量約103萬m3,年減少COD排放量44.3 t、BOD5排放量15.5 t、氨氮排放量10.3 t
某化工廠二級(jí)出水 生物接觸氧化+臭氧氧化+錳砂過濾 年節(jié)約86.40萬m3自來水、節(jié)約自來水費(fèi)536.54萬元、減少COD排放量51.84 t
濟(jì)寧三號(hào)煤礦區(qū)生活污水 一級(jí)物化處理(格柵+旋流除砂),二級(jí)生化處理(卡魯塞爾氧化溝),三級(jí)深度處理(微絮凝過濾-生物活性炭濾池-消毒) 年節(jié)約深井水164.25萬t、經(jīng)濟(jì)效益101.835萬元
張家港化學(xué)工業(yè)園區(qū)某二甲醚生產(chǎn)企業(yè)低濃度二甲醚生產(chǎn)廢水 串聯(lián)自循環(huán)活性污泥法+混凝沉淀+過濾+ClO2消毒 年節(jié)省自來水費(fèi)27.91萬元、排污費(fèi)44.66萬元,年凈收益56.67萬元;年減少COD排放約32.48 t
國(guó)內(nèi)某大型汽車廠達(dá)標(biāo)排放廢水 砂炭濾+超濾 年節(jié)約新鮮自來水約14萬m3、直接經(jīng)濟(jì)效益約42萬元
東北某煉油廠污水 前處理(絮凝氣浮池—BAF池—?dú)飧⊙趸亍咝Ь苓^濾器—光激化高級(jí)氧化器—多腔生物活性炭濾器)+雙膜(UFRO) 年節(jié)約補(bǔ)充新鮮水水費(fèi)47.85萬元、污水排污費(fèi)6.94萬元、脫鹽水費(fèi)14.71萬元
某玻璃企業(yè)生產(chǎn)、生活混合污水 水解酸化+曝氣生物過濾+超濾 年節(jié)水14.4萬m3、收益57.75萬元;年減少COD排放量12.41 t

由表2可知,污水回用循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是一種有效的節(jié)水減排途徑,企業(yè)在為我國(guó)環(huán)保作貢獻(xiàn)的同時(shí)也獲得了經(jīng)濟(jì)效益。

3、循環(huán)冷卻水余熱回收

工業(yè)循環(huán)冷卻水中蘊(yùn)含大量余熱,如火電廠循環(huán)冷卻水帶走的熱量約占電廠總能耗的10%~30%。若不回收此部分余熱,一方面將造成巨大的能源浪費(fèi),另一方面將產(chǎn)生熱污染,影響周邊生態(tài)環(huán)境。

采用循環(huán)冷卻水余熱回收技術(shù)可以提高工業(yè)能源利用率,替代部分常規(guī)供熱,既減少供熱所需的能源(煤、天然氣等)消耗和污染物排放,同時(shí)又減少了系統(tǒng)的熱排放,降低冷卻水的蒸發(fā)量,節(jié)約水資源。

循環(huán)冷卻水溫度一般在50 ℃以下,屬于低品位能量,而熱泵是一種將低位熱源的熱能轉(zhuǎn)移到高位熱源的節(jié)能裝置,一般分為壓縮式熱泵和吸收式熱泵。熱泵技術(shù)回收工業(yè)循環(huán)冷卻水的低品位熱能是一種綠色環(huán)保、高效節(jié)能、安全可靠的技術(shù),在國(guó)內(nèi)日益普及。

表3列舉了熱泵回收工業(yè)循環(huán)冷卻水余熱的工程實(shí)例。

表 3?工業(yè)循環(huán)冷卻水余熱回收利用工程實(shí)例

企業(yè) 余熱回收 效益
京能熱電 吸收式熱泵回收循環(huán)水余熱用于城市供熱 年增加供熱能力8.958×105?GJ;年節(jié)能折合標(biāo)煤約3.261萬t、節(jié)水約21.6萬t
河北某熱電廠 熱電-熱泵聯(lián)合循環(huán)技術(shù)回收循環(huán)水余熱用于城市供熱 年節(jié)省蒸汽總熱值477 849.6 GJ、效益2 580萬元,年節(jié)約電4.09×107?kW·h(相當(dāng)于每年冬季節(jié)省標(biāo)煤16 360 t,減少排放CO2?40 777 t、SO21 227 t、NOx?614 t、粉塵11 125 t)
來賓永鑫糖業(yè)有限公司 第一類吸收式熱泵回收蒸發(fā)系統(tǒng)末效汁汽和循環(huán)水余熱用于加熱混合汁 每小時(shí)回收熱量約5.87×107?kJ;每榨萬噸甘蔗相當(dāng)于節(jié)約蔗渣210 t,節(jié)約大量木材
大唐國(guó)際遷安熱電有限責(zé)任公司 電壓縮式熱泵與吸收式熱泵串聯(lián)回收一期循環(huán)水余熱用于城市供熱 每年可向外供熱5.01×105?GJ(相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)煤3 200 t,年減排CO2?8 384 t、SO227.2 t、NOx?23.7 t),年節(jié)水量5萬t
大唐長(zhǎng)春第三熱電廠 第一類蒸汽型吸收式溴化鋰熱泵回收1、2號(hào)機(jī)組循環(huán)水余熱用于加熱南、北線熱網(wǎng)回水 回收120 MW熱量,增加供熱面積240萬m2

由表3可知,采用熱泵技術(shù)回收循環(huán)冷卻水余熱在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上是可行的,能在“節(jié)能減排”中發(fā)揮重要作用。

4、結(jié)論與建議

分別從優(yōu)化循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、污水深度處理回用以及冷卻水余熱回收等方面介紹了近年來國(guó)內(nèi)工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在節(jié)能、節(jié)水、減排方面的優(yōu)化措施。實(shí)踐證明,工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的降耗減排不僅對(duì)生態(tài)環(huán)境有著重大意義,同時(shí)也能降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

雖然我國(guó)工業(yè)企業(yè)在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)降耗減排方面已經(jīng)取得了一定的成就,但仍具有很大發(fā)展空間,如我國(guó)的工業(yè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)仍然較低,而國(guó)外循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的濃縮倍數(shù)很高,甚至達(dá)到零排放。因此,國(guó)內(nèi)工業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)不斷探索,廣泛借鑒,勇于嘗試新技術(shù),促進(jìn)工業(yè)精細(xì)化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。